颁发一个好新闻,北汽CA88国度专利又+1。来自享界超等工厂的梁金龙、任鹏远、付江文、王平科、温久星等工程师在作业过程中发现,冲压线举升幼车行程不及影响持续出产和余料感应,并且传统上料方式中存在定位难、效能低、板料易磕伤等问题。不等不靠,他们组团钻研,自主研发了一套“上料装置以及板金冲压产线”,通过结构优化与驱动调节,显著提升了出产效能与设备通用性,上料效能提升50%,精度达到100%。该研发获国度知识产权局授予实用新型专利。

在享界超等工厂,敢于创新、求实干事的案例不止一个。他们不喊标语,只干实事;不搞大局,只抠细节;不惧难题,只拼智慧。他们是产线上的“细节猎人”,是设备旁的“建复侠”,是涂装间的“面漆天团”,他们用“幼改善”撬动“大效益”。
“毫米级抠门”,幼尺寸里抠出80万。在冲压车间,周旭有个表号接装毫米哥”。他发现板料尺寸中藏着“毫米级浪费”,单件不起眼,数万件下来却是一笔巨款。因而他牵头优化12种板料尺寸,步距、卷宽一齐“瘦身”,整年省下80多万元。他说:真正的工艺,一毫米也不能放过。

做“细节猎人”,改善也能够很温暖。总装车间的郭红昆是个爱“闲聊”的改善达人。他总在问“这个顺手吗?”“哪儿感触费劲?”就是这些随口一问,让他找到了改善的“金矿”。出产过程中,哪个作为有余、哪步操作别扭、哪个工具难用,他都设法子优化,就为让同事少走一步路、少弯一次腰。由他提出的内饰一线分装件关键数据绑定追忆的质量改进规划,有效降低了工序中的潜在风险。他说:改善不是工作,而是温暖的关切。

“硬核建复侠”,让价值56万备件“起死回生”。在工厂出产最忙乱的四时度,出产线上最关键的一台冲压线机械人横杆变形,极大影响出产效能。依照通例操作就是换新备件,但是换新要56万,等货要几个月。冲压设备保全工程师路胜杰站了出来,“让我试试!”没有规划就自己造,没有工具就自己搭,他带着团队硬是把2米长的铝合金横杆误差从6mm压到2mm以内,省下56万采购费,更救活一条产线。在他看来,创新改善不但是省钱,极大提高了团队战斗力。

涂装车间漆面工段,全员改善达人。在享界超等工厂的“精益改善英雄榜”上,涂装车间面漆工段高分登顶改善榜。为提高喷漆质量,他们与“一粒尘”死磕;为降本增效,他们大幅度提升质量、降低返工,把回炉率降低37.5%,累计节约成本20万元。他们向出产流程要功夫,通过优化布局和保洁流程,把一项关键作业功夫从25分钟压到12分钟以内。他们说:在这里,每幼我都是问题的终结者。

在享界超等工厂,改善不是工作,是习惯;创新不是标语,是本能。人人皆可创新,事事皆可改善。收官冲刺,全力以赴,为每一个在平庸岗位上创造不平庸的你点赞!